污水處理廠(chǎng)13大問(wèn)題

              日期:05-08  點(diǎn)擊:274  屬于:技術(shù)應用
              作為城市污水處理的主要場(chǎng)所,污水處理廠(chǎng)經(jīng)常會(huì )面對關(guān)于污水處理工藝、設備等方方面面的問(wèn)題,具體這些問(wèn)題都應該怎么解決,本文簡(jiǎn)要總結污水處理廠(chǎng)在實(shí)際工作過(guò)程中面臨的13大問(wèn)題。
               
              1. CAST工藝,污泥脫水后的混合液直接排入進(jìn)水泵房,導致進(jìn)水COD,SS偏高,并影響選擇池的反硝化反應(因為前段爆氣沉砂池已經(jīng)降解了部分C源),應該如何解決?
              這是一個(gè)目前污水處理廠(chǎng)普遍被忽視的問(wèn)題,即污泥脫水后的濾液回流至生化池后對生化處理的影響問(wèn)題。由于污泥脫水前要加調質(zhì)藥劑,如PAC和PAM,有些藥劑有一定的毒性,污泥脫水時(shí)可隨濾液回流至生化反應池。處理這些濾液在技術(shù)上沒(méi)問(wèn)題,只是成本問(wèn)題,如果選用合適的污泥調質(zhì)藥劑,并控制好加藥量以及脫水機的進(jìn)泥量等,對前面的生化處理就不會(huì )造成大的影響。還是強調的是,污泥脫水效果取決于污泥處理工序的全過(guò)程管理,包括污泥濃縮池的管理。
               
              2. “污泥泥齡”是怎樣確定的?如何來(lái)控制?究竟是用排泥量確定它,還是用它來(lái)確定排泥量?
              泥齡、F/M、等與其說(shuō)是運行的控制參數,不如說(shuō)是設計方面的參數,在工藝控制中的只是參考參數。實(shí)際運行中排泥量通常是根據MLSS值加上經(jīng)驗來(lái)控制的,在SVI相對穩定的情況下,也可用SV30來(lái)參考。
               
              3. 本廠(chǎng)用的是卡羅塞爾氧化溝工藝。有時(shí)裝置的出水氨氮比進(jìn)水還高,進(jìn)水TP2.5mg/L左右,出水只有0.2左右,曝氣機3臺滿(mǎn)負荷運行。一直查不出什么原因,這是怎么回事?
              只能根據你提供的情況來(lái)初步分析,可能是污水含氮有機物較多,反應時(shí)間不夠,有機氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不夠,影響氨氮通過(guò)同化途徑去除的效果。
               
              4. 在運行過(guò)程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時(shí)常會(huì )造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復始,請問(wèn)其成因和控制措施。
              說(shuō)明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質(zhì)耗氧速率之比來(lái)確定,針對性采取措施。
               
               
              5. AB法A段如何控制?是從二沉池以等同的流量給A段連續回流嗎?SV30應控制在多少?是5%-10%嗎?
              A段的回流比應該大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留時(shí)間太短,雖然A段主要是吸附為主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池內進(jìn)行,只有將吸附在污泥表面的有機物降解,才能恢復吸附能力。應該用MLSS來(lái)控制,在污泥沉降性能穩定時(shí)也可用SV30,要根據實(shí)際情況定,沉降比5%-10%太低。
               
              6. 如果一家污水廠(chǎng)運行一兩年處理效果沒(méi)達到較佳狀態(tài),那是不是應該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開(kāi)始時(shí)的培菌有什么不一樣呢?
              不用換!如果運行條件不變,換了也會(huì )一樣的,即使你用優(yōu)勢菌種投加也沒(méi)用,只能維持一段時(shí)間,重要的是控制好運行條件,如果是設計上的的問(wèn)題要及時(shí)整改。
               
              7. 我調試的是工業(yè)廢水。工藝為水解+厭氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安裝問(wèn)題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個(gè)曝氣器處,均有一個(gè)類(lèi)似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發(fā)現曝氣區填料掛膜較少,鏡檢有大的后生動(dòng)物,沒(méi)有發(fā)現其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區外的生物膜厚達3cm,能給我解釋一下嗎?
              你所說(shuō)的情況不能說(shuō)是曝氣不均,是正?,F象。還有你說(shuō)生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至于說(shuō)曝氣區外的生物膜厚達3cm就是嚴重結球了,要采取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫膜等措施。
               
              8. 問(wèn):請問(wèn)有關(guān)接觸氧化池的下例問(wèn)題。
              (1)接觸氧化池在放空時(shí),填料上污泥能存活多少時(shí)間?
              (2)當接觸氧化池處理能力下降時(shí),要不要投加營(yíng)養?
              (3)對于泡沫,加煤油消泡你認為有效嗎,若有效通常要加多少?
               
              三個(gè)問(wèn)題回答如下:
              (1)接觸氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多長(cháng)的問(wèn)題,而是要避免軟性填料曬干而板結,板結后再浸放水中就很難再伸展開(kāi),要防止這樣的情況出現;
              (2)接觸氧化池處理能力的下降應從多因素考慮,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚會(huì )嚴重影響處理能力,還要注意池放空時(shí)只能緩緩放,否則掛有大量生物膜的軟性填料架會(huì )倒塌或變形;
              (3)化學(xué)性泡沫用水噴淋較有效(不能直接用水沖),我不贊同用煤油之類(lèi)的方法消泡。
               
              9. 本廠(chǎng)近一周的進(jìn)水、出水及生化池各數據平均如下:
              進(jìn)水:BOD:253,COD:810,pH:7.9,SS:286,色度:32倍,氨氮:28,總氮:64,總磷:6.0;
              出水:BOD:4.8,COD:74,PH:8.1,SS:12,色度:8倍,氨氮:7.6,總氮:22.8,總磷:1.02;生化池:MLSS:4200,MLVSS:2340,SV%:47.2,污泥指數:118.9,泥齡是35天。
              采用的是改良型活性污泥法處理工藝,目前的進(jìn)水大約只有2.5萬(wàn)噸/天(設計是5萬(wàn)噸),80%以上是工業(yè)廢水,另有少量高濃度的垃圾滲濾液。工藝流程是曝氣沉砂池-后生化池-后二沉池,沒(méi)有設置接觸池與水解池。生化池是鼓風(fēng)機供氣,深水轉碟曝氣,連續進(jìn)水時(shí)溶解氧達不到1mg/L,停止進(jìn)水后溶解氧緩慢上升至4-5mg/L左右。進(jìn)水的嚴重超標及構筑物的缺陷,導致了生化池的負荷很高,且污泥濃縮池很小(180立方),有相當部分剩余污泥重回到進(jìn)水泵房去。
               
              現在碰到的問(wèn)題是:
              (1)二沉池在進(jìn)水后經(jīng)常發(fā)現有活性污泥懸浮顆粒,是靜沉時(shí)間不足還是難以沉淀?
              (2)三個(gè)二沉池均發(fā)現聚集的紅蟲(chóng)(水蚤),水蚤好像是處理水質(zhì)好的表現,是不是因為污泥濃度高導致大量繁殖?
              (3)二沉池有時(shí)發(fā)現有薄薄的一層飄泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝氣不足?還是污泥回流不及時(shí)?
              (4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻類(lèi)滋生,有什么方法克服?
              (5)我認為污泥已老化嚴重,要將MLSS控低為3000-3500之間或更低些,增加剩余污泥排放量,降低泥齡,這樣生化池的耐沖擊會(huì )不會(huì )下降?出水水質(zhì)會(huì )不會(huì )上揚?
              污泥是有些老化,但不算很?chē)乐?,泥齡已達35天,按此推算,污泥負荷不到0.03??刂颇壳拔勰酀舛鹊?/3就足夠了,應該逐漸減少污泥濃度,水蚤對出水沒(méi)影響,分析取樣時(shí)不要取到水蚤。還要注意沉淀池泥層控制,二沉池三角堰板上青苔和藻類(lèi)只能人工清除。
               
              10. 我們是石油化工廢水兩級生化處理,一級是圓形完全混合式曝氣池,二級是推流曝氣池,一級DO0.2mg/L,二級DO5.0mg/L。這段時(shí)間一級生化進(jìn)水PH8.0,出水6.5,二級生化后PH5.78,超出指標6-9的范圍,這是怎么回事?
              一級DO低很正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷太高發(fā)生酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應消耗堿度造成的。因為你介紹得太簡(jiǎn)單,我也只能簡(jiǎn)單分析和推斷。
               
              11. 氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長(cháng)的污泥齡和保證足夠的回流,回流是回流好氧池出水還是二沉池底部回流?我現在調試氨綸廢水,原來(lái)設計回流好氧池出水,可實(shí)際上是,若回流量達一倍時(shí),就不能保證前邊缺氧池的厭氧環(huán)境,我師傅說(shuō)好氧池溶解氧控制在1mg/L左右會(huì )好些,這樣說(shuō)是否對?
              根據你介紹的應該是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你說(shuō)若回流量達一倍時(shí),就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環(huán)境的話(huà)不妥,缺氧區不等于厭氧,DO小于0.5mg/L就可。你師傅說(shuō)好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區DO大于0.5mg/L。如果好氧區DO在1左右,出水回流量在一倍時(shí),缺氧區DO仍大于0.5mg/L時(shí),不能再降低好氧區的溶解氧,也不要隨意減少出水回流量(進(jìn)入缺氧區的硝酸氮會(huì )少),此時(shí)可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內污泥層升高,使污泥在二沉池內的停留時(shí)間增加,使之處于缺陷氧或無(wú)氧狀態(tài),這樣也有利于避免缺氧區DO上升。
              二沉池出泥量減少不會(huì )影響回流至反應池的污泥量,因為在二沉池內泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時(shí)間長(cháng)了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。如果是接觸氧化工藝,出水要回流,污泥就不回流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水回流的能耗大,回流量大要求反應池容積也大。關(guān)于去除硝化菌的說(shuō)法不妥,但明白你的意思。
               
              12. (1)最近車(chē)間試車(chē),造成進(jìn)水很不正常。昨天COD有6000,而設計只有600。應該采取那些措施,使出水盡快恢復正常?(2)最近空壓機房的風(fēng)壓有8公斤,而又沒(méi)裝減壓閥,他們解釋曝氣管的流量閥一樣可控制壓力。請問(wèn)一下,是不是風(fēng)壓過(guò)高造成的曝氣不均?
              進(jìn)水COD大于設計值的十倍是無(wú)法達標的,應增加供氧量,減少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥負荷和供氧量。但要注意:減少排泥量或不排泥是暫時(shí)的,當經(jīng)過(guò)一個(gè)反應時(shí)斷后(至少半天)就應該加大排泥量。上述措施的目的是先讓污泥與高濃度污水混合、吸附,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,部分有機物降解,但仍有大部分有機物吸附在污泥上,讓其隨污泥而排出系統,這樣可使系統盡快恢復正常,因為這樣高濃度的廢水一般不會(huì )特續很長(cháng)時(shí)間的。風(fēng)壓達8公斤是肯定不行的。
               
              13. 活性污泥法處理魚(yú)類(lèi)加工廢水,生化部分分三個(gè)格池串聯(lián)進(jìn)行,現在第二、第三生化池出現了大量的泡沫,而第一生化池中沒(méi)有泡沫;起初以為是洗滌劑泡沫,但是最近在洗滌劑高峰時(shí),將水外排,已經(jīng)有四五天了,依舊沒(méi)有好轉而且有增多的跡象,這是什么原因,怎么解決?
              可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在進(jìn)水含油脂、負荷低的后段易繁殖。這類(lèi)泡沫很難用水噴淋消除,只能人工清除或讓部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上壓抑若卡氏菌繁殖。
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